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行業信息|常見汙水處理問題與解答-中

實戰篇


問題1

問:城市廢水卡魯塞爾氧化溝,無初沉池,水量60000噸/天,進水COD120mg/l,汙泥負荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥齡控製在20天,汙泥濃度2500,SV30:20%,出水COD20mg/l原來汙泥濃度一直控製在3000mg/l,節後發現,出水混濁,同時汙泥濃度下降,分析汙泥老化,進水負荷低,降低汙泥濃度,控製在2500mg/l左右,但是在降低過程中,SV也是降得很快,從40%降到20%,渾濁,出水COD沒有出現大的波動,出水SS最高20mg/l,但是從SV30來看,上清液混濁,出水朦朧,SV一直在降,沒有節前出水好,是什麽原因?

答:主要是要注意降低汙泥濃度時不要太急,也就是不要一下子降低太多,目前看確實是汙泥老化,出水渾濁,還是排泥加大後看一段時間,待穩定後確定是否繼續加大排泥,否則容易出現一下子降低太多的現象,繼而影響出水穩定性。


問題2

問: 我們廠是垃圾發電廠的垃圾滲濾液處理項目,采用的是UBF+雙A/O係統處理,年前出水還好,但是年後出水COD:456,氨氮:80,有點超標,汙泥濃度:15克/L,SV:75%,(O池)DO:探頭顯示0.5,(探頭估計有點問題),出水有點發紅,請問應該改變什麽條件,能使出水達標(達標COD500,氨氮35)?

答:溶解氧比較低,可能與汙泥濃度偏高有關。你也說到溶解氧可能不準,為此還請確認清楚溶解氧是否準確。現在看數據氨氮偏高和溶解氧偏低有關聯,如果溶解氧提交的話,氨氮應該會有所降低。另外,PH值請告知。


問題3

問:出水COD連續高於進水COD。遇見這種情況,該如何解決呢?

答:(1)如果MLSS沒有大幅降低,則要考慮是否進水有抑製物質,導致即使MLSS還有,但去除率已無。如果是有抑製物質流入,那麽,除了接觸抑製物質流入外,還要加大排泥,把抑製物質排出去,進而通過新汙泥形成來恢複係統。

(2)是否還有大量活性汙泥流出,導致你做實驗室數據偏高,可以通過把雜質過濾後監測COD,看看是否有不同數據如果過濾後COD數據降低了,那麽保證活性汙泥的沉降性就是第一位的了。



問題4

問:我們汙水廠為倒置A/A/O工藝,出水一級A標準,進水COD400mg/l左右,BOD在300mg/l左右,進水量為1萬立方米/天,前期一直未排泥運行了一年左右,上個月出水開始發黃COD、SS、色度都不達標。現在汙泥已持續排了一個半月,汙泥濃度降為6000mg/l,sv為40,現在仍有如下問題:好氧池池麵有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧一直在1.0左右無法升上來;二沉池出水混濁;總出水有泡沫;出水COD100mg/l後續應該如何處理呢?

答:(1)排泥不要一下子太快。否則會突然破壞生物間平衡而導致出水惡化。

      (2)6000的汙泥濃度還是太高了,畢竟進水有機物濃度不高,在3500-4000比較合適。

      (3) 出水黃、渾濁、浮渣,這些都可以理解為汙泥老化,所以,你在排泥是對的。



問題5

問:我廠是城市生活汙水,是百樂克(BIOLAK)工藝,設計處理能力3萬噸,現在進水1.8萬噸.進水COD平均值是180mg/l左右,汙泥濃度3600mg/l,沉降比是14,溶解氧大約2mg/l左右,老師我現在麵臨的是:

  1、開兩台風機時汙泥濃度3600mg/l,開一台風機汙泥濃度隻有2400mg/l左右,兩天不開第二台風機汙泥濃度是1800.mg/l,長期隻開一台風機曝氣池是不是會出現汙泥腐敗現象。

  2、二沉池有少量汙泥上浮,出水懸浮物高,120mg/l左右,伴隨著磷高,出水COD在線監測隻有15mg/l左右,氨氮是0.1mg/l,二沉池與曝氣池連接一側水表麵很清澈,但出水堰那一側很混濁,請問是怎麽回事?

答:(1)曝氣機多開,攪拌和推動力就會提高。所以你測到的汙泥濃度就會高,反過來,汙泥沉澱在生化池了,相對檢測到汙泥濃度就低了。

(2)至於出水渾濁,主要還是進水有機物濃度低,而汙泥濃度控製相對較高導致的汙泥老化所致。所以,需要排泥降低些汙泥濃度。



問題6

問:我的中間沉澱池出水帶懸浮物,絨粒狀,發白,質輕,曝氣池有白色易堆積泡沫,好氧生化采用生物接觸氧化法,請問出水懸浮物高何原因?

答:(1)由於是生物接觸氧化法,可能是曝氣後,生物膜剝落,剝落物質被曝氣打碎後不容易沉降,導致您說的現象發生。

(2)請對照懸浮物和生物膜,看看是否是類似物質。

(3)如果你是間歇運行的話,最好在停止進水時把曝氣停掉,減少衝刷生物膜導致的剝落現象。



問題7

問:AO工藝,O池上的水樣,放一個下午,所以的泥都浮了上來,輕輕搖動又馬上會下沉。這是曝氣不足麽?400多COD進水,出水老是隻能200出頭。NH3-N的去除率到時挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天進水60噸左右。A池上,經常有浮渣,看過去像腐泥一樣,請問該怎麽操作比較好呢?我們這要求出水一級達標,後期我們還加了PAC,PAM混凝沉澱,COD還是有120mg/l左右。

答:(1)由於是生物接觸氧化法,可能是曝氣後,生物膜剝落,剝落物質被曝氣打碎後不容易沉降,導致您說的現象發生。

(2)請對照懸浮物和生物膜,看看是否是類似物質。

(3)如果你是間歇運行的話,最好在停止進水時把曝氣停掉,減少衝刷生物膜導致的剝落現象。



問題8

問:服務區的汙水處理項目,設計進水180噸,工藝是AO工藝,現在進水量每天大約80噸,白天運行10小時,晚上不運行。進水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l,進水ph在8.4左右,厭氧池ph7.6,好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上關閉風機不曝氣。汙泥沉降比在30%左右,2個月前重新培菌,20天前做鏡檢時生物相就不錯了,出水各項指標都不錯,現在就是氨氮沒有去除效果,去除率也就20%吧,20天至10天前沒有排泥,沉降比從25升到35,10天開始排泥現在汙泥沉降比在30左右,出水渾濁,請問該怎麽樣調整運行?

答:投加的葡萄糖可能太多了,請嚐試逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高。出水的氨氮也看看,開始運行後1小時處理效果,5小時處理效果,10小時處理效果。以此來判斷那個時段處理效果好。



問題9

問:我廠采用CASS工藝,設計3萬噸/日,目前在2萬噸/日處理量。進水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l, TP4.2mg/l,出水近期  COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。運行周期為4h,進水2h,沉澱1h,排水1h,其中曝氣根據各池情況,曝氣在1-1.5h。 

3月中旬為了降低氨氮,加大了曝氣量,在2.5-4h,汙泥濃度在5000-7000mg/l,mlvss一千多點,DO在1.5-4mg/l之間。

在調整工藝後,出水變成土黃色,沉澱時漂浮大量死泥。為了排出浮泥,加大排泥量在15噸/日,現在部分池子出水感官已經好轉,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出現土黃色,氨氮要好點,在12mg/l左右。看看大家有什麽建議沒有,這個土黃色是怎麽形成的,怎麽控製?

2、我廠的氨氮是因為硝化菌都死掉了嗎,現在怎麽去降低氨氮。至3月中旬到現在,氨氮降低效果不明顯,這一周我又降低排泥量在8噸/日,但是部分池子又會出現出水帶泥情況。我廠出水自去年10月份開始,一直出水口都有大量白色泡沫,什麽什麽原因呢,如果是TP影響,但是我廠總磷好的時候還有有泡子,如果是表麵活性劑,生化池曝氣的時候又沒什麽泡子,而且環保局測的時候又不高,出水隻有0.01mg/l左右。

答:(1)首先根據你的工藝,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,這個確實不高,一般在80%以上是可以達到的。

  (2)總磷去除比較理想,在75%以上。根據脫氮除磷工藝原理可以指導,需要長汙泥齡來保證硝化效果,需要及時排泥來提高磷的去除,所以,這兩個實際上是個矛盾,極端到那一邊,另一邊的效果就會變差。所以,達到平衡的話,脫氮除磷各自去除率也就在80%左右。

  (3)從你的數據可以看到,脫氮差,除磷好。所以,可以知道你排泥還是跟上了。

  (4)由於你的汙泥濃度相應你的進水濃度而言太高了,而有效成分低,所以,應該加大排泥來修正,以便提高MLVSS。這樣做的話,氨氮去除率還會惡化,但等到你提高了MLVSS後,就會進一步提高氨氮去除率了。

  (5)所以,最終達到平衡,即氨氮和總磷去除率都在80%左右的話,係統就是比較好的狀態了。



問題10

問:運行正常的情況下,出水顏色一直發黃是什麽原因?

答:如下可能:

(1)進水本來就帶有顏色

(2)汙泥解體導致出水帶有了汙泥的顏色(汙泥老化、汙泥中毒等情況)。



問題11

問:目前在負責一家印染汙水廠。采用的工藝是活性汙泥+氣浮的工藝。每年春季和秋冬溫度發生突然變化時,水廠就出問題,出水COD跟氨氮都超標。氣浮一直控製的很好,應該是活性汙泥池出現問題,鏡檢發現這個時候的生物相不好,能看到的微生物很少。請問這是什麽原因造成的,今後這個時候該采取什麽預防措施?

答:(1)如果水溫低的話,自然是會對係統的處理效果產生影響的。此時需要提高活性汙泥濃度來對應。

(2)由於還兼具處理氨氮的要求,所以在PH值,汙泥齡方麵也要注意控製。



問題12

問:現在我廠裏出了一些緊急狀況,氨氮、總氮從2011冬季到現在一直超標,偶爾幾天能達標,而且浮泥特別嚴重,每天都會產生大量的浮泥,(冬季水溫都大於12度)具體情況如下:廠裏用的改良型氧化溝工藝,采用的表麵曝氣,兩組,設計水量4萬噸,實際控製水量每天在3噸左右,進水是主要是生活汙水,廠區周邊有幾個大型化工園,化工園有自己的汙水廠,偷排查處較嚴,因為管網也是我們自己在管理。

進水水質:cod=350mg/l,氨氮=50mg/l,TN=60mg/l,TP=4~7mg/l,BOD=120mg/l,PH=7.8~8.1,orp=-100mv左右。

出水cod=50mg/l,氨氮=25mg/l,TN=29mg/l,TP=1mg/l,BOD=10mg/l,PH=7.5~7.6,工藝參數氧化溝出水口DO=1.5~2.6mg/l,MLSS=2000~2500mg/l,回流比R=100~120%,食微生比為0.1~0.12kgbod/kgmlss*d,SRT為7天,現同步運行的小試、中試係統已經崩潰,汙泥不長反而直線下降,現在擔心生產性氧化溝發生同樣的情況,現氧化溝浮泥特別嚴重,MLSS也在下降,原因是什麽呢,應從哪幾方麵考慮?

答:(1)總體來看還是進水有機物與總氮比例失衡,也就是進水有機物低,總氮較高。

(2)由於氣溫不高,加之氧化溝工藝溶解氧無法全部保證,本身氨氮去除就會受到影響。

(3)建議源頭管控的COD值放寬些,可以糾正有機物和總氮的比例問題,這樣就有利於你的氨氮,總氮去除了。



問題13

問:我們做的那個小汙水廠流程是,提升井——格柵井——調節池——反應池——斜板沉澱池——水解酸化池——MBR池——汙泥池,其中用到的提升井裏有提升泵,調節池有鼓風機和潛汙泵,水解酸化池有潛水攪拌器,MBR池裏有鼓風機和MBR出水泵,問一下,開機器時先開鼓風機,關的時候最後關鼓風機,其他的還有先後順序嗎?還有,MBR出水泵就是那個自吸泵,上麵有一段管,本來裏麵的水是清澈的,這次變得全是黑的了,怎麽回事?

答:(1)開啟順序一般是根據流程從前到後開啟的,係統一般也能承受一定的負荷變化,所以,按照前後順序開就可以了,即使有時候弄錯了,及時糾正開啟順序,一般問題也不大。

(2)如果水變黑,一般原因如下:

1、缺氧了(整體曝氣不足或進水有機汙染物負荷突然增大)。

2、平時攪拌有死角,死角被突然攪拌的話,出現水體發黑。

3、進水有帶顏色的汙水,係統不能降解導致(可能性小)。



問題14

問:製藥廢水,采用氣浮+水解+好氧工藝,最近進水濃度高出設計值的好幾倍,出水一直渾濁,COD超。為了快速出水清澈,能不能在曝氣池(好氧池)加絮凝劑PAC強製沉澱?還是排泥?降低DO值?

答:

1、加強曝氣,而不是降低DO;

2、停止排泥(係統恢複前),而不可加大排泥;

3、投加絮凝劑的話,短期可以(2天內),不可長期投加,一般改善也就30%左右的效果;

4、請降低回流比。



問題15

問:製藥廢水,采用氣浮+水解+好氧工藝,最近培菌,悶暴3天後開始少量進水,這幾天出水渾濁,該怎麽調整?

答:如果是接種了汙泥的話,這個過程在篩選階段,屬於正常,隻是隻要廢水多半有抑製微生物的成分,所以需要少量進水,以減低進水負荷。最好可以混合些生活汙水一起處理,或者投加些易於“消化吸收”的底物濃度。


問題16

問:我們處理的是化工廢水,高濃度廢水COD=18000mg/L,經過鐵炭微電解處理後,調節PH值,絮凝沉澱後,與低濃度廢水混合,COD在4500mg/l左右,水量300噸/天,進入ABR池處理(容積1000立方),出水在COD在3900mg/l左右,再與少量的低濃度廢水混合,COD在3300mg/l左右進入接解氧化池處理(容積560立方),接解氧化池出水COD在2000mg/l左右,經二級水解酸化進入完全混合曝氣池處理(容積360立方),出水COD在1600左右,現在接解氧化池溶解氧在2.8mg/l到3.9mg/l之間,完全混合池溶解氧在4mg/l到4.8mg/l之間,SV30很少,沉降很慢,沉澱出水很混,接解氧化池隻有線蟲,泡沫很多,完合混合池有少量的鍾蟲,出水COD大大超過規定的500mg/l,請教問題出在那裏?怎樣調整?

答:該廢水是否可以有效通過微生物降解需要確認下的,一般化工廢水去除率不高。看你接觸氧化池的泡沫也是負荷較高所致。後續進入混合池的廢水可能對微生物有抑製,導致你的MLSS始終無法提高(包括有效成分),繼而出水渾濁。可參考周圍類似廢水處理廠,取其汙泥接種看看,另外就隻有慢慢馴化了。但去除率也不要期望太高了。



問題17

問:1800方的池子,每天進水200噸,SV在50%,進水濃度為COD5000mg/l,氨氮65mg/l,總氮120mg/l以下。出水COD400mg/l,氨氮基本無,總氮在30mg/l以下。開一台55kw風機。現在出現了異樣,進水COD在7000mg/l,氨氮150mg/l,總氮300mg/l,出水水質嚴重惡化,COD達到1000mg/l,氨氮總氮直線飆升。我的應急措施:加大曝氣量,前段進水加大稀釋,進水量沒有減少,排泥放緩。現在出現的症狀:好氧池漫天的泡沫,泡沫上占滿了泥都噴在池子的走到邊上,現在一塌糊塗,出水指標仍然很高。有什麽解決辦法?

答:

1、明顯負荷過高所致,你的處理工藝對於7000的COD來說,負荷過高,所以要在負荷減低上下手,在保證曝氣的情況下,減低排泥的做法是對的,另外回流汙泥量可以減少,進一步提高汙泥濃度。

2、當然,可以減低進水濃度的話,則更好。進水稀釋可以停止,否則液麵負荷過高,容易導致出水混濁。

3、如果進水稀釋停止的話,可以加大回流,通過回流水量來稀釋的話,則總水量穩定,衝擊也可減少。



問題18

問:工藝:初沉池-A2/O-二沉池-無閥過濾器水量:設計1萬噸/天,實際5000噸/天。情況:2010年由於各方麵的原因,我廠進水COD60mg/l,出水32mg/l。但是春節後,第一天開始出現池麵水質發黑,曝氣池漂浮白色泡沫(帶有黑色渣子)。第三天整個水麵發黑,化驗的COD進水72mg/l,初沉池40mg/l,出水處43mg/l;但是所有的池子(初沉池、缺氧池、厭氧池、曝氣池、二沉池)水質發黑。我們覺得可能是進水有變化,對工藝產生衝擊;春節期間鼓風機沒有正常開啟,生化菌種死了。求分析具體原因。

答:如果節前汙泥濃度控製比較高,春節停機時間有比較長而沒有給予必要的曝氣的話,汙泥出現發黑也正常的,確實部分微生物死亡所致,可以恢複進水曝氣後逐漸緩解的。並需適當排泥,把死亡汙泥代謝出去,否則出水SS會升高,也不理與新汙泥的產生。



問題19

問:我廠是某紡織印染集中園區的汙水處理廠,規模為3萬噸每天,進水COD1100mg/l左右,處理工藝為調節水解池+初沉池+推流式活性汙泥法+二沉池+混沉池,進好氧池的COD700~800mg/l,曝氣係統采用的是6台離心風機,每台流量為95m3/min,曝氣方式采用的是懸掛鏈曝氣器。現在的問題是:管道中壓力大,0.06Mpa左右,氣量小,隻有額定的50%左右(折算成標況),溶解氧不足,超過22000噸每天時,好氧池汙泥發黑,出水變渾濁。好氧池停留時約24小時。

答:

1、如果是最近發生的,那要看看曝氣頭是否堵塞了,曝氣管是否通暢。畢竟你是壓力大,曝氣量不足。維持可以看看是否可以改造下,比如曝氣深度什麽的。

2、另外,曝氣時間可以延長些,比如降低些回流比,減少進水量(或連續均勻進水)。



問題20

問:我處理的是印染廢水,工藝:調節池+初沉+水解+接觸+二沉+沙濾我們正常出水一般都是帶黃色或者有點粉紅色,但是不知道為什麽有時候出現藍綠色,請問是什麽原因?所用染料大多是活性染料。

答:染料廢水的話,還是會出現如你說的出水變色,也不是說染料顏色隻有黃色和粉紅色就不會出現其他顏色的廢水,畢竟各種化學物質作用變色也是常有的。


問題21

問:氨氮不能達標:工藝參數氨氮不達標開始於11月中旬,雖然不能達標,但是氨氮出水指標基本上達標線附近,當時判斷氨氮不達標的原因:1、汙泥濃度高,進水負荷低,汙泥老化;2、泥領沒有控製好,由於汙泥濃度過高,加強排泥,泥領由20天左右下降到14天左右;3、初沉排泥不及時,初沉出水高於進水指標30%左右。而後,由於設施維修,11月中下旬,水廠停運10天,於11月末恢複,除氨氮外其餘指標2天內都已經達標,至今,氨氮由開始去除率可達50%逐步惡化,現在30%左右。我們的工作一直是針對抑製汙泥老化去做的:下麵就個參數說下:沉降比:40%左右,但是前5分鍾沉降比較慢DO:基本上在4mg/l以上,無法實現靈活控製,沒有小功率風機,而且發現在其他參數沒有太大變動情況,DO越高氨氮去除率越低。SRT:基本控製在20天左右。MLSS:基本在5000mg/l以上,不明白為什麽這麽高,我們現在進水濃度、量都不大,而且氣溫下降明顯。進水氨氮:基本在40mg/l左右回流比:70%以上食微比:基本在0.06附近鏡檢情況:已鍾蟲、輪蟲、累隻蟲為主。

答:

1、你的係統停止運行10天,硝化菌受到的影響不小,後續恢複後,自然非硝化菌會占優勢,導致你的氨氮去除率不高,加大排泥意義不大,隻會加速非硝化軍的生長。

2、對策:

1)維持比之前更長的汙泥齡,比如25天,在氨氮回複正常後,再次調整為20天。

2)排泥不要一次排出太多,需要循序漸進。(3)確認下pH值是否過低?我想隨著之前突然停止處理10天的情況慢慢遠去,係統也會逐步恢複正常的,不要病急亂投醫,否則,係統會延長恢複時間的。

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